濕包的判斷標(biāo)準(zhǔn)為:經(jīng)過1個滅菌周期和冷卻后,滅菌包的重量比滅菌前重3%。WS310新規(guī)范《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心醫(yī)院感染與控制規(guī)范》中指出12:濕包即經(jīng)滅菌和冷卻后,內(nèi)眼可見包內(nèi)或包外存在潮濕、水珠等現(xiàn)象的滅菌包,即使物理檢測、化學(xué)檢測生物監(jiān)測都合格,濕包也應(yīng)視為滅菌失敗。醫(yī)院消毒供應(yīng)中心不得發(fā)放濕包,應(yīng)對濕包現(xiàn)象進(jìn)行原因分析,對濕包的物品重新進(jìn)行包裝、滅菌。濕包破壞了通透性保障材料的生物屏障性能,使包裹內(nèi)外形成微生物滋生的連續(xù)性通道,容易使包裹內(nèi)的物品被二次污染。使用濕包會增加醫(yī)院感染的發(fā)生率,嚴(yán)重影響醫(yī)療安全。濕包的出現(xiàn)不僅會增加相應(yīng)科室的工作量,還造成醫(yī)療材料的再次消耗,醫(yī)療資源不必要的浪費。濕包有時還會延誤手術(shù)時間,對患者造成不可估計的傷害,所以,在工作中應(yīng)盡量避免出現(xiàn)濕包,減少濕包發(fā)生率。
1事件回顧
我院消毒供應(yīng)中心于2019年9月新購置了1臺高壓蒸汽滅菌鍋,新鍋安裝完畢后,我科按照消毒供應(yīng)中心行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范要求做了3次微生物監(jiān)測,均合格,新鍋投入使用。正常使用1 d后,第2日晨新鍋B-D測試合格,但測試后,第1鋼物品滅菌結(jié)束時,開鍋發(fā)現(xiàn)鍋內(nèi)出現(xiàn)大量濕包,星前后分布,界限明顯,鍋爐前23部分均為濕包。棉布包外包布明顯淘渥,觸之有水漬(圖1)。打開包,包內(nèi)物品有大量水珠(圖2)。而紙塑袋包裝的物品袋內(nèi)有積水現(xiàn)象(圖3〕。冷卻30 min后,上述情況仍然存在?拷仩t后壁的少量包則干燥無異常,沒有濕包現(xiàn)象。對該批次滅菌物品進(jìn)行生物監(jiān)測,結(jié)果顯示生物益測結(jié)果(-〕無細(xì)菌生長(圖4)。隨后請工程師維修,B-D知試均發(fā)生濕包情況,但B-D測試試紙變色均勻,顯示無異常.
2問題處理
經(jīng)科室工作人員的分析和工程師的反復(fù)檢查測試,多處排查,最后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致濕包的原因是鍋爐夾層冷凝水排水故障,冷凝水排放口的過湖網(wǎng)被異物褚塞,異物清除后,釋放積聚的大量冷凝水,故障排除。隨后進(jìn)行B-D知試,重新滅菌物品,滅菌包物理監(jiān)測、化學(xué)監(jiān)測、生物監(jiān)漢合格,無濕包的情況發(fā)生,高壓蒸汽滅菌鍋運行正常,且在之后連續(xù)數(shù)天使用的過程中,未出現(xiàn)濕包的情況。
3原因分析
發(fā)生濕包的原因一般包括包裝、裝載等問題3-”。器械包過重、器械包包裝過于緊密、包裝前器械未經(jīng)充分干燥,均可導(dǎo)致滅菌過程中汽化不完全,產(chǎn)生較多冷凝水,導(dǎo)致濕包發(fā)生;另外,若是裝載時器械包放在上層,滅菌過程中蒸汽接觸金屬器械產(chǎn)生大量冷凝水,當(dāng)這些冷凝水向下滑落打濕下層器械包時,也可導(dǎo)致濕包的發(fā)生。本案例中所有器誡包都是按WS3102-2016《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心第2部分:清洗消毒及滅菌技術(shù)操作規(guī)范》F1)中的要求,器械經(jīng)充分的消毒干燥后才進(jìn)行包裝,每包器械放置在有孔的籃筐內(nèi),用雙層棉布分2次包裝。每個器赫包的重量<7kg,體積<l0 cmx310 cms'50 cm。裝載過程中由專業(yè)執(zhí)證的消毒員按規(guī)范裝載,敷料包放上層,器械包放下層,上層包距壓蒸汽滅菌鍋柜室頂>75 cm,包與包之間的距離>25 cm,且總裝載量也符合要求<90%。
出現(xiàn)大量濕包,經(jīng)科室人員與工程師共同討論分析,考慮可能有3個原因:(1)蒸汽質(zhì)量不合格;(2)冷凝水排放問題;(3)設(shè)備故障。因兩臺高壓蒸汽滅菌鍋的蒸汽都是同一供氣來源,另一臺鍋爐運行正常,無濕包發(fā)生,可排除蒸汽質(zhì)量不合格的情況。設(shè)備為新投入使用的高壓蒸汽滅菌鍋,在運行過程中,B-D測試卡變色均勻,各項監(jiān)測值(壓力、溫度、工作曲線圖等)正常,設(shè)備物理監(jiān)測、生物監(jiān)測、化學(xué)指示卡變色均顯示正常,設(shè)備故障可排除。產(chǎn)生大量濕包的原因最終考慮為冷凝水排出故障。
經(jīng)工程師仔細(xì)檢查,最終發(fā)現(xiàn),冷凝水排出口堵塞,冷凝水無法排出。高壓蒸汽滅菌鍋夾層的冷凝水不能排出,設(shè)備運行過程中產(chǎn)生的冷凝水,隨高壓蒸汽滅菌鍋的運行而越積越多,導(dǎo)致夾層向內(nèi)室注入的蒸汽含水量大,從而在滅菌過程中產(chǎn)生大量濕包。而高壓鍋的壓力上升,溫度可達(dá)到134℃的設(shè)定值,故設(shè)備物理監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示正常,但因為由高壓鍋夾層進(jìn)入內(nèi)室的蒸汽含水量無法監(jiān)測,也無監(jiān)測指標(biāo)反映此項問題,故而出現(xiàn)大量濕包時,設(shè)備的物理、化學(xué)、生物監(jiān)測顯示無異常?紤]前幾次運行正常,但在運轉(zhuǎn)1—d后忽然出現(xiàn)故障的可能原因為:新的高壓蒸汽滅菌鍋在剛運行時冷凝水排水正常,隨著高壓蒸汽滅菌鍋的使用,管道內(nèi)的異物被帶到冷凝水排放口的過濾網(wǎng)處(圖6〕,異幼積少成多,最終完全堵死冷凝水排放口,冷凝水無法排出,越積越多,導(dǎo)致出現(xiàn)大面積濕包。
異物堵塞的原因可能是由于在舊鍋拆除過程中,一些異物進(jìn)入新禍爐管道,也有可能是由于原有的舊管道使用時間過長,在管道內(nèi)壁產(chǎn)生鐵銹或沉積物,在新鍋安裝過程中,由于焊接新舊管道,這些鐵銹或沉積物由于外力敲打、震動而脫落,在新鍋爐運行中被帶到夾層冷凝水排放口的過濾網(wǎng)處,由于異物的孔徑>過濾網(wǎng)的孔徑,導(dǎo)致異物無法排除,積聚在過湖網(wǎng)上,堵塞過濾網(wǎng),導(dǎo)致夾層冷凝水無法排出(圖7)。開始時,積水量少,新鍋可正常運行,隨著使用次數(shù)的增加,冷凝水越積越多,最終導(dǎo)致大量濕包出現(xiàn)。
(1)嚴(yán)格按照《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心第2部分:清洗消毒及滅菌技術(shù)操作規(guī)范》包裝、裝載物品。物品的重量、體積符合《消毒供應(yīng)中心管理規(guī)范》。物品滅菌后,卸載冷卻時間>30mi。(2)使用合格的蒸汽,如果蒸汽質(zhì)量不合格,蒸汽中含有雜質(zhì),會導(dǎo)致出現(xiàn)過濾網(wǎng)堵塞的情況;蒸汽含水量大也會導(dǎo)致濕包出現(xiàn)。(3)翰送蒸汽的管道如果發(fā)生鍋蝕的情況,應(yīng)更換管道,否則管道內(nèi)壁會產(chǎn)生國體物質(zhì),在燕汽翰送的過程中易被運送到過濾網(wǎng),造成堵塞,影響冷凝水的排放。(4)定期檢查冷凝水排放口的過濾網(wǎng),保證冷凝水排放通暢,預(yù)防堵塞的情況發(fā)生。(5)定期對高壓蒸汽滅菌鍋進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng),使其運轉(zhuǎn)正常。(6)在滅菌前,先排除管道內(nèi)的冷凝水,盡量徹底排除,排除時間可以控制在10 min以上l5].
5小結(jié)
濕包破壞了包裝材料的無菌屏障,容易使包內(nèi)的物品被二次污染。濕包會增加醫(yī)務(wù)人員的工作量,還會造成醫(yī)療資源、醫(yī)療材料的浪費,有時還因濕包延誤患者的手術(shù)時間,甚至導(dǎo)數(shù)醫(yī)院感染的發(fā)生,嚴(yán)重影響醫(yī)療安全。濕包發(fā)生的原因包括包裝、裝載、器械超重、包裝材料的特性、冷卻時間、高壓鍋性能等方面。相關(guān)科室及人員在消毒器情時,應(yīng)嚴(yán)守操作規(guī)程,定期維護(hù)消毒裝置,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,從而降低濕包發(fā)生率,避免醫(yī)療資源的浪費,保證滅菌包的滅菌質(zhì)量,防止醫(yī)院感染的發(fā)生,為患者的醫(yī)療安全保駕護(hù)航。